2020-06-19 23:01:57 sunmedia 831
随着开发的深入,深井和稠油井的数量越来越多,很自然就带来深井泵冲程损失大、稠油井泵效低等问题。胜利油田低渗油藏泵挂超过3000米的油井就有约5000余口,稠油井开井数量已超过3500口。因此常规冲程泵已经不能满足需要。针对这些问题,石油工 程技术研究院从2010年起立项“超长冲程节能抽油系统研究”。专门针对深井、稠油井举升系统效率低、能耗高的难题而展开攻关研究。同年,该项目成为中石化重点科技攻关项目,经过科研人员集思广益,群策群力,2013年4月该项目技术成果被中石化科技开发部鉴定为达到国际领先水平。
“一般的抽油机都在4、5米以上,运输的时候都要倒着放,我们的不超过2.8米,运输极其便利。这样的高度在国内外都是最低的。”采油院采机所工程师张中慧说。
“而且最让人想不到的是,它的名字却叫超长冲程抽油机。别看它个子小,却能实现12米的超长冲程,劲儿还大,悬点载荷能达到120千牛,也就是10多吨的重量。”
简单地说,“小马拉大车”就是这种超长冲程抽油机的主要创新亮点。该项目研制的双向液马达蓄能平衡技术,利用马达双向作用原理实现了能量的储存和释放,解决了低矮型超长冲程抽油机重力平衡难题;创新设计的气液组合密封技术,变传统的气密封为气液组合密封,解决了气密封元件易失效问题,延长了气平衡系统密封寿命;研究形成的变密封副超长冲程抽油技术,在满足12米冲程抽油同时,实现了最小密封段1.2米的变密封副设计,减少了漏失量,提高了泵效;研究形成的超长冲程井口密封装置,布置在井口以下,变钢丝绳密封为补偿对接和软硬组合密封,提高了密封可靠性。项目申报了12项国家专利,其中发明专利5项(已授权1项),实用新型专利7项(已授权7项)。
截至目前,超长冲程节能抽油系统在胜利油田共进行了7口井工业化应用,连续运行20个月以上,整套抽油系统平稳可靠。经现场测试,平均泵效达到69%,平均节电率29%,已累计增油1850吨,累计节电4.08万千瓦时,取得很好的经济和社会效益。