2020-08-12 12:12:50 sunmedia 2152
8月份以来,陕钢集团汉钢公司动力能源中心紧紧围绕“提质增效”工作主线,将小技小改作为保产降耗的突破口,中心职工立足岗位、自主创新,在延长设备寿命、降低耐材消耗、保证安全生产等方面,给足动力、下足功夫、勇于“淘金”,取得了显著的经济效益。
小技改保安全
目前厂区在线投运的箱式变压器已使用10年之久,设备长期运行存在检修维护困难大,高压电气元件老化,电气保护装置功能缺失等现象,一旦发生电气故障,保护装置难以快速切断箱变电源,将会导致越级跳闸从而影响电网系统安全运行,存在较大的电气安全隐患。该中心电气车间员工对其进行全面升级改造,对箱变进行检测、电气试验,更换高压真空断路器、安装继电保护装置和分布式电源,更换电气元件。同时对电气二次控制回路进行改造,使其保护装置在发生电气故障时,能够灵敏可靠切断箱变电源,从而提高箱式变压器用电安全和电网系统稳定,为公司提供可靠的电力供应。
小技改促生产
铁前区域部分电缆隧道,特别是消防系统感温电缆因前期施工时敷设米数较长,且未按照正弦波方式敷设。而电缆过长则会引起感温漏报、误报,敷设不规范也会导致部分区域保护不到位。电工班的小伙碰见这种难题,丝毫不怯场,他们发挥专业优势、积极动手,按照电缆支架层数,单层以正弦波形式敷设,每条感温电缆控制在200米以内,确保发生火灾后报警系统的准确性和及时性。消防感温电缆整改后,不仅对电缆温度实现全覆盖监测,还可提升对电缆保护的可靠性,为生产系统稳定上好“双保险”。
小技改增效益
据悉,气体车间现有离心式空压机干燥器4台,干燥器罐由于长时间承受压缩空气力的冲击,扩散器的圆形顶盖和T型支撑发生形变,影响了空压机送出流量,导致空压机开机数量增加,大大增压了压缩空气运行费用。为减少开机数量,延长设备使用寿命,降低压缩空气供应成本,气体车间技术人员集思广益,组织实施技术改造,经过多次反复试验、测试,最后制定了对离心机干燥器罐气割后加装人孔,并对内部扩散器滤网及加热管等进行了更换。经过改造测试,大幅提升了干燥器罐扩散器过滤效果以及压缩空气送出量,这一改造使现有的4台共8个干燥器罐使用寿命延长5年,且年可节约空压机耗电成本费用64.82万元。 ( 韩雪 谌俊灵)