
2020-06-19 23:01:57 sunmedia 1021
茂名石化精心组织生产,严细管理,狠抓装置安稳运行,充分发挥化工1号系列装置检修的作用,克服物料平衡方面的困难,开足马力生产,及时优化生产运行,全力做大总量。其中有六天时间,乙烯日产量超3300吨,创历史最好水平。
在前期进行的大修中,茂名石化1号裂解装置裂解气压缩机C300的检修是该装置投产20年来历次大修最深入、最全面的一次。茂名石化深化精细管理,精心优化检修统筹,按照“应修必修,修必修好”原则,参考行业检修先进经验,开创压缩机检修国内乙烯行业先河,首次运用大管线清焦和水刀切割技术对裂解气排出约400米管线进行清焦,有效清除了裂解气压缩机段间管线形成的硬垢。开工后,压缩机效率明显提升。关键机组检修质量好,为提高乙烯收率打好基础。
茂名石化全力优化运行,全面加强工艺、操作纪律管理,着力在物料平衡上狠下功夫,为做大产量“开路”。裂解车间加强优化攻关,发动骨干力量进行问题排查,采取措施优化调整控稳系统,消除生产瓶颈,1号裂解装置乙烯产量从87吨/小时提高至93吨/小时,乙烯产量大幅提升。
入夏以来,气温上升造成循环水温度随之升高,影响了换热器换热效果,温度上升成为制约做大乙烯产量的不利因素,特别是白天比晚上温度普遍高3至5℃,致使裂解装置在白天为避免工艺指标超标不得不降负荷运行。裂解车间迎难而上,全面检查调整每台换热器,使换热器的压差恢复至合理值,确保其换热效果,白天气温高不再降负荷调整,为做大产量打好基础。
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